自動采制樣系統(tǒng)的安全衛(wèi)士
2024-11-21 14:55:50??????點擊:
張睿鵬從學校畢業(yè)來到首鋼長鋼這個大家庭。通過刻苦鉆研、理論結合實踐,他從質量檢驗到設備維護再到班組長,從煉鐵廠到質量監(jiān)督站,從業(yè)13年,變換的是工作地點,不變的是追求技術創(chuàng)新的腳步。張睿鵬常說:“作為一名長鋼人,就要牢記使命,勤奮鉆研,把自己的追求融入設備高效穩(wěn)定運行中。”
將創(chuàng)新追求融入“兩化項目”。張睿鵬從事質量檢驗工作以來,面對完全陌生的工作,他沒有退縮,認真學習原燃料檢驗知識,很快成為一名合格的檢驗工;2020年質量監(jiān)督站新上兩化項目——全自動煤采樣系統(tǒng),更加激發(fā)了他對創(chuàng)新的追求。為了盡快掌握實踐知識,他從設備裝配到安裝調試寸步不離現(xiàn)場,了解重點部位安裝,現(xiàn)場請教新設備相關參數和操作使用。同時為了彌補自身專業(yè)技能不足,他利用業(yè)余時間網上自學PLC編程。在自動設備試運行過程中,他發(fā)現(xiàn)采樣鉆通有較深劃痕。通過現(xiàn)場反復觀察采樣流程,是在設備采樣后,小車回到后限位,大車在向卸料位移動時鉆通與接料斗外沿摩擦導致。為了解決這一問題,他對小車后限位距離進行調節(jié)。由于每次采樣點位置隨機導致慣性量不一致,雖然經過反復調整,仍然效果不佳。他突發(fā)奇想,可不可以改變大小車運行程序,先由大車運行至卸料位,然后小車在向后限位進行移動從而達到避免設備頻繁剮蹭的現(xiàn)象。他將這一想法與程序編寫人員進行溝通,得到答復是“我們做自動采樣很多年,程序一直這么寫。”但在他的堅持和溝通下,最終將程序進行了修改。經過反復調試和驗證,采樣設備運行正常,達到了預期使用效果,延長了設備使用壽命。
用創(chuàng)新思維解決實際問題。2023年自動采樣設備已經投運四年,運行過程并不是一帆風順,其間他針對制約問題通過對設備微缺陷改進和創(chuàng)新,全面挖掘設備的最大潛能。自動采樣系統(tǒng)和自動制樣系統(tǒng)采用直線集樣器進行對接,在使用中由于樣桶傾斜、樣蓋錯位等導致在運行中與設備支架、防護罩發(fā)生卡拌,導致傳動損壞、電機燒毀等問題,嚴重制約了自動采樣設備的平穩(wěn)運行。為解決這一問題,他經過分析研究,創(chuàng)新發(fā)明了一種樣桶防卡拌裝置。在樣桶進入后續(xù)空間易造成卡拌位置焊接支架固定行程開關;調整行程開關頭部接觸位置提前感應不合格樣桶,保證了樣桶正常運行;將行程開關與系統(tǒng)急停進行聯(lián)鎖,在防卡拌裝置上連鎖了聲光報警器。當裝置檢測到不合格樣桶時系統(tǒng)自動停止,發(fā)出聲光警報,崗位人員將樣桶重新調整后防卡拌裝置回位,系統(tǒng)恢復運行。改造后,截至目前,自動采樣機因樣桶卡拌造成的設備故障為零。
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